TPM| 那些你不知道的精彩(六)
全面“體檢”消除設備隱患
2020-09-02
軋機1號減速器北側低速軸花鍵磨損三分之一;低速軸齒套與連接桿螺絲固定處移出5毫米,14條螺絲已經松動……
這是今年5月11日,軋鋼廠棒材作業區春風小組對1號軋機減速器進行TPM“1”階段“設備微缺陷治理”活動中,發現的設備安全隱患。
通過專業技術人員現場觀察研判,立即對1號軋機齒箱進行更換,“病根”徹底得到了“根治”。
“如果繼續帶病運行,將直接導致設備運行故障,影響生產運行!”軋鋼廠棒材作業區軋機組組長高向軍談起此次設備隱患,至今心有余悸,“多虧了TPM‘設備微缺陷治理’活動的開展,避免了一次較大的非計劃停機事故?!?/p>
以“持續改進精益求精、持續完善善始善終”的理念,扎實開展TPM“1”階段活動,不僅使軋鋼廠棒材作業區的現場作業環境發生了翻天覆地的變化,而且在設備的維護保養和隱患排查上,取得了實實在在的效果。
“通過設備清掃和微缺陷治理,設備小缺口、松動螺絲等微缺陷點被一一找出來。小問題職工當時就能解決,遇到大問題作業區各工種職工一起攻關,設備隱患及時發現、及時處理,保證了在線設備的安全平穩運行,減少了非計劃停機時間。設備不找麻煩,其實我們也省勁?!卑舨淖鳂I區作業長張毅深有感慨。
TPM“1”階段“設備微缺陷治理”活動開展以來,棒材作業區15個小組“高標準、全覆蓋”完成了360臺套設備的微缺陷治理工作,累計發現并處理設備缺陷3192個,消除安全隱患15處,發現較大設備缺陷、隱患4起,減少非計劃停機時間17小時,挽回3000余噸產量損失,為棒材作業區各項生產指標任務的圓滿完成奠定了堅實的基礎。
道理懂了,干勁足了,管理越來越精細!干就干到最好,激發出了干部職工們的活動熱情,也改變了自身的行為和習慣。在設備管理水平不斷提升的“催促”下,精軋機油站、冷軋機作業區域,這些一直被認為是設備管理的減分項、老大難,如今都變成了該作業區的“亮點”。
采訪時,遇到了剛剛清掃完設備的李師傅:“遇上檢修、工作忙的時候,作業區領導就會過來幫忙,大家甩開膀子一起干,臟點累點也沒啥!”
棒材作業區職工們都有同樣的感受:每天清掃設備、打掃衛生,雖然很辛苦,但作業環境好了、在線設備順了、鋼材產量高了,最終體現在了職工工資收入的增長,大家認為這樣的付出很值得。
隨著TPM“1”階段“設備微缺陷治理”活動的深入推進,設備管理逐步由“事后維修”發展到“預防維修”的初級階段。通過一系列的設備微缺陷治理小組活動,崗位點檢得到進一步加強,設備非計劃停機得到一定遏制,基礎管理有了一定的提升,為公司的生產穩順提供了設備保障。